現在有個(gè)項目是凸輪結構,控制是FX3U+多摩川編碼器+松下伺服。
這里說(shuō)明一下為什么要用編碼器,因為是皮帶帶動(dòng)凸輪,皮帶有很多誤差。
控制方式是這樣的:
用了C235高速計數,伺服控制是這樣的,用PLSY指令一直給伺服發(fā)脈沖,當C235計數到達時(shí),關(guān)閉PLSY指令,伺服停止,計數清零。
但是這樣控制有個(gè)問(wèn)題,就是不準,剛開(kāi)始還可以,轉個(gè)幾十圈,位置就偏了。
各位有經(jīng)驗的幫我分析分析,問(wèn)題出在哪。
謝謝!