伺服電機驅動(dòng)滑塊加工工件,加工過(guò)程中工件卡死,如何讓伺服知道并停下來(lái)? 加工一個(gè)工件,如下圖所示,設備采用伺服進(jìn)給,因為要預先設定進(jìn)給量,伺服采用位置控制模式。伺服系統全部采用三菱的,花了有大幾萬(wàn),伺服驅動(dòng)器采用MR-J3-700A,伺服電機采用HF-SP702B。功率7Kw。(第一次做這臺設備,選大了點(diǎn))
正常加工時(shí)是不會(huì )出現工件卡死等緊急情況的,但是有時(shí)候加工工藝參數不對,導致工件在加工過(guò)程中卡死。但是伺服還要按照預先設定的參數走完,這時(shí)候卡死的工件阻礙伺服進(jìn)給,使伺服轉矩增大,但是我在做這個(gè)設備的時(shí)候,伺服額定扭矩選的過(guò)大,沒(méi)有到達伺服極限扭矩,伺服繼續進(jìn)給,可能會(huì )對工件、模具、設備和傳動(dòng)系統造成損壞。
請問(wèn)如何能夠避免這個(gè)情況,上次咨詢(xún)一個(gè)工程師,他說(shuō)采用傳感器監控工件加工情況,形成閉環(huán),但是沒(méi)有找到合適的傳感器,而且設備上沒(méi)有預留安裝傳感器的位置。請問(wèn)能否用其他的辦法?我的想法是:
1、能否設置伺服的轉矩保護,在伺服驅動(dòng)器中設置關(guān)于轉矩的參數。使得一旦工件卡死,伺服輸出轉矩超過(guò)驅動(dòng)器中設定的轉矩,伺服自動(dòng)停止。不知道伺服里面有沒(méi)有這樣的功能。
2、提起模擬量監視輸出MOD1,做反饋,但是有些工程師說(shuō)模擬量監視輸出值不是太準確,而且不知道硬件上從伺服驅動(dòng)器到PLC如何連線(xiàn)。
最好能采用第一種方案,這樣只需要設置伺服參數,而不需要改變硬件。
由于滑塊的位移和速度是加工過(guò)程中兩個(gè)重要的工藝參數,現在要精確控制滑塊的位移量和速度。我采用的是位置+速度控制模式。
剛從其他工程師咨詢(xún)了一下:有三種觀(guān)點(diǎn),
一種認為:要通過(guò)伺服電機的扭矩控制模式,但是伺服控制模式PA01里面只有位置、速度、轉矩、位置+速度,速度+轉矩,轉矩+位置共六種,沒(méi)有這種速度+位置+轉矩控制模式。
另一種認為:可以設置PA11:正轉轉矩限制,PA12:反轉轉矩限制。在位置+速度控制模式下,不管定位完成沒(méi)有,只要超過(guò)設定的扭矩,伺服就會(huì )報警停下來(lái)。如果是這樣的話(huà)就好了。
第三種(三菱客服)認為:力矩限制是要超過(guò)伺服的額定轉矩的300%才能發(fā)出50號報警,并使伺服停止。由于是第一臺設備,我選的伺服型號大了,也就是說(shuō)出現了故障,伺服還沒(méi)超過(guò)額定轉矩,伺服也不會(huì )停下來(lái)。
上面三種觀(guān)點(diǎn)也不知道孰對孰錯,第一次弄這么大功率的伺服,不敢隨便實(shí)驗調試,我也不想改變現有硬件,最好是能改變伺服參數設置來(lái)實(shí)現功能,我還是想先咨詢(xún)一下你們有經(jīng)驗的工程師再做決定。
還請版主和各位壇友給予指點(diǎn),在此表示感謝!
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