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jsnj887
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樓主  發(fā)表于: 2019-05-09 15:11
我有個(gè)比較困擾的問(wèn)題,現在做的伺服CV,(同步帶CV)上面有30多工位,每次走一個(gè)固定的間隙,稱(chēng)之為一個(gè)工位,我現在是這樣做的:先回原點(diǎn),然后補償原點(diǎn)與第一個(gè)工位的差值,后面走定長(cháng)控制。。。我現在一直在想,這樣一直轉下去會(huì )有累計誤差產(chǎn)生嗎。也就是說(shuō)在跑了N多次后,停在當前的工位位置會(huì )產(chǎn)生偏移嗎。。
流辰沙
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1樓  發(fā)表于: 2019-05-09 15:59
PLC發(fā)脈沖數給伺服放大器,如果不是用特定通訊方式(如總線(xiàn)),實(shí)際上就是開(kāi)環(huán)控制。PLC監控到的只是脈沖口發(fā)出去的數值,并不是伺服放大器接收到的數值,一旦有干擾兩者就會(huì )不一樣。然后機械誤差也是要考慮進(jìn)去的,同步帶應該還好。
如果你要求那么高,用滴滴馬達,每轉一圈位置清零。然后每次經(jīng)過(guò)原點(diǎn)光電時(shí),判斷下脈沖數,寫(xiě)成報警。
或者用凸輪分割器,每次工作完給馬達一個(gè)啟動(dòng)信號,用遮光片+光電去控制馬達停止,就是要根據同步輪和行程選擇凸輪分割器。
樓主留言:
非常感謝,現在我在皮帶上每個(gè)工位的位置加了一個(gè)小鐵片,F在動(dòng)作流程是這樣的,先定位運行,然后回原點(diǎn),當脈沖變化超過(guò)一個(gè)值還沒(méi)能找到原點(diǎn)的話(huà)報警(這個(gè)是為了防止鐵片掉落),已經(jīng)正常運行了,麻煩的地方在下面的感應鐵片的S/N,調整比較麻煩。。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-09 16:29重新編輯 ]
中文zhw
軟件工程師
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2樓  發(fā)表于: 2019-05-10 00:37
我應用的是PLC異步變頻定位系統,幫不上忙
zmk718794096
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3樓  發(fā)表于: 2019-05-11 08:42
可以跑固定的循環(huán)次數后,自動(dòng)原點(diǎn)復位一次

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