aorry
級別: 工控俠客
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三菱FXIN的PLC控制珠海運控的伺服馬達做水平運動(dòng),要求是這樣的,有兩個(gè)工作臺【一個(gè)鉆孔的Y0,一個(gè)鎖釘的Y1】分別兩個(gè)伺服馬達來(lái)控制,鉆孔臺走到工作位置【靠感應開(kāi)關(guān)來(lái)感應鐵板】鉆孔,走到下一個(gè)位置后,鎖釘的工作臺尋找到前面的孔把螺釘鎖進(jìn)孔里,依次循環(huán);傳動(dòng)機構是齒條跟齒輪【馬達通過(guò)減速機直接連到齒輪上的】傳動(dòng)的。 目前是這樣控制的,鎖釘的距離是讀Y0寄存器D8140里的數值的,期待大家發(fā)言,謝謝! |
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qfgkr
級別: 略有小成
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你給Y0和Y1各分了一個(gè)軸,伺服不需要反轉嗎? 沒(méi)有使用1PG或10PG嗎? 控制鎖釘的伺服讀取D8140數據,D8140反應Y0脈沖量,只要鉆孔伺服運動(dòng),鎖釘伺服怎么實(shí)現定位? 要是鉆孔位置間距固定,建議使用掉電保持用數據寄存器,通過(guò)手動(dòng)輸入需要跑的定位脈沖量來(lái)實(shí)現定位! |
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木獬
花看堪折直須折,莫待無(wú)花空折枝。
級別: 略有小成
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你靠感應開(kāi)關(guān)定位肯定不準,不知你用什么指令,是走多少脈沖,還是光靠感應器速度控制 |
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銘杰工控
溫嶺市正凱自動(dòng)化設備有限公司
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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請直接用定位指令控制,并正確設定伺服的電子齒輪比! |
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aorry
級別: 工控俠客
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謝謝各位,8米長(cháng)用絲杠不現實(shí)啊,就算有成本太高啊!第一個(gè)孔和第2個(gè)孔第3個(gè)孔之間的距離不一定相等的,打孔的伺服就是感應到鐵板就停止;鎖釘讀D8140的數據,就是說(shuō)鎖釘伺服用相對位置指令控制的 |
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spiffy
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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齒輪帶的是什么,齒條還是?齒條本身精度達不到,怎么能定位的準呢 |
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aorry
級別: 工控俠客
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附帶帶上程序和電路圖,大家看看,指導下 |
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