jemery
級別: 正式會(huì )員
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各位大佬: 最近在用FX3U48MT的PLC去控制J3的司服做位置控制時(shí),往返運動(dòng)總是會(huì )產(chǎn)生誤差,精度極差,然后本人看見(jiàn)日本人是用東方步進(jìn)系列在做這種往返控制,本以為是司服的精度不夠,就用了ARLM66AC的一套步過(guò)馬達,也同樣存在往返控制不準的問(wèn)題。這是問(wèn)題的總描述。我把控制思路細描一下,希望大佬們幫忙解答一下: 控制要求: 1.用編碼器檢測動(dòng)力馬達的速度,來(lái)發(fā)脈沖給司服馬達,司服馬達的速度和動(dòng)力馬達的速關(guān)系是同步關(guān)系。 2.設定一定的步距以后往復運動(dòng)。步距有一個(gè)增量參數,每往返一次按要求會(huì )增加一定的脈沖量。 3.我用的PLSY來(lái)做脈沖控制。 4.司服設置了PA01/05/09/13…………/PD20/22等做位置控制時(shí)的基本參數。 精度誤差請問(wèn)是出在什么地方……。求解 此要求是用來(lái)做一個(gè)收線(xiàn)控制,有相應的圖片 |
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jemery
級別: 正式會(huì )員
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收完后的產(chǎn)品效果 [attachment=85845] 需要達到圖片所要求的效果,用司服來(lái)做位置控制,F在精度不準表現主要表現在兩邊收線(xiàn)會(huì )不平整! |
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jemery
級別: 正式會(huì )員
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有做過(guò)這方面收線(xiàn)控制的大佬可以QQ聯(lián)系! 問(wèn)題解決重賞!本人QQ112779672可私聊 ![]() |
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d95
夢(mèng)想與現實(shí)的差距
級別: 家園?
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選用有電子凸輪功能的PLC,做同步控制。FX3U沒(méi)有這個(gè)功能,Q系列應該有,我沒(méi)用過(guò)不能提供具體型號,臺達20PM有電子凸輪功能,大概5K。 |
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jemery
級別: 正式會(huì )員
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謝謝樓上的大哥, 請問(wèn)FX3U系列是否可掛具有電子凸輪功能的特殊模塊來(lái)解決。求解 ![]() |
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