gaochengjun
級別: 探索解密
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我做了一設備,出現一問(wèn)題,我采用的是臺達伺服電機控制一移栽機來(lái)吸板料工件,動(dòng)作順序是:移栽機在等待位等待,工人把板料用叉車(chē)叉到位(80張),啟動(dòng)設備,移栽機橫移到位----下降吸板---上升---平移到放料位----下降放料----在上升到位--再平移到吸料位下降,這樣反復工作直到把工件洗完,F在有個(gè)問(wèn)題,在吸料位吸板,隨著(zhù)板料的減少。提升伺服的速度快,到位后有慣性,要往上沖,這樣在放料位就不準確。這個(gè)問(wèn)題如何解決呢,最好控制每次吸板所走的脈沖量,我現在采用的是吸板后提升到原點(diǎn),再平移。速度快了,到位后有慣性,沖過(guò)了原點(diǎn),這樣在放料位就不準確,請各位大師們幫小輩出出主意。謝謝 |
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hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
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類(lèi)似的我做過(guò),但不是這么做的。 |
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wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
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你的伺服電機帶不帶抱閘裝置。如果沒(méi)有就應該做一個(gè)提前減速的程序來(lái)確保定位,或者增加配重裝置。 |
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chenli0660
級別: 探索解密
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你就分二段距離來(lái)做呢,選走過(guò)80%高速定長(cháng),然后走20%低速來(lái)做定位,還有一種方式就是用高速中斷來(lái)做 |
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liuqiang1986
相互交流,相互學(xué)習,共同探討。
級別: 家園?
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用帶減速的程序來(lái)控制。 |
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yamqq
雅馬哈,愛(ài)普生,電裝機器人。
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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你這樣的工藝為什么不用機械手來(lái)做呢 |
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理論初學(xué)者
有需要才有進(jìn)步,俺不管啥都會(huì )滿(mǎn)足你!
級別: 家園?
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