小侯
小侯
級別: 工控俠客
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原機臺利用譯碼器作送料定位 現要改成利用全閉回路伺服控制 原先譯碼器改成HG-KR伺服 控制器為MR-J4-700B-RJ,運動(dòng)模組QD77MS4 根據帶料滾輪210mm、測量輪125mm、及減速機1:15 計算出FBN、FBD、FBN2、FBD2 1 210 -X--- 1 1875 后根據其測量輪設定PR.2 (4625519PLS)、PR.3(1385831.5 um) (離開(kāi)工地后查看發(fā)現PR.2、PR.3參數設錯) 在試車(chē)過(guò)程中速度限制值PR.8 被限制于31600PLS/S或316.00mm/MIn 重新寫(xiě)入后監視該模組欄位u20\g10皆無(wú)法調整 即使在PLC寫(xiě)入k200000到U20\g10中并重新Y0 ON→OFF→ON也是一樣 導致我JOG速度限制值無(wú)法設高寸動(dòng)幾乎無(wú)法辨識轉動(dòng) 請問(wèn)有人遇到相同問(wèn)題?是否可提出解決方法。 明日打算重新設定參數試試看 |
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小侯
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級別: 工控俠客
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雖然沒(méi)有解決速度上限鎖死 但是以電子齒輪設定的方式處理 FBN、FBD不變動(dòng) 照原本測量輪的直徑下去計算電子齒輪PR.2、PR.3 使用計算基本參數功能 原本是直徑125000um改成1250um計算 速度才正常 但是軸監視的數值單位就不正確 還有一點(diǎn)就是加減速時(shí)間也被鎖死 |
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