gzoo2021
我是真不懂!
級別: 探索解密
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一臺4軸SCARA,一臺PLC。 通信方式:modbus TCP SCARA沒(méi)有示教器 由于第一次玩SCARA(以下簡(jiǎn)稱(chēng)S)。對與S和PLC之間的關(guān)系不太了解。望各位大哥出出主意。 個(gè)人想法: 1:S作為獨立個(gè)體,動(dòng)作軌跡,點(diǎn)位記錄全都保存在S本身。還有一些氣缸啥的操作,靠PLC中轉輸出。(現在就是這么做的)問(wèn)題太多,特別是氣缸之類(lèi)的操作,來(lái)回確認。 然后PLC發(fā)什么信號就走什么軌跡動(dòng)作。 2:S作為外部軸,點(diǎn)位數據保存在PLC,準備走到哪,就把點(diǎn)位數據發(fā)給S,然后開(kāi)始移動(dòng),到位發(fā)到位信號。外部的氣缸輸出PLC總控,S這邊只管移動(dòng)。 這個(gè)S不太會(huì )用,拿不到示教和點(diǎn)位變量的數據。要不然走點(diǎn)位編號也行。 各位大哥有啥主意,幫我想想。我這有啥缺點(diǎn)幫我指正一下 |
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宿遷電工
級別: 論壇先鋒
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一般都采用第一種方式。 對于一些需要經(jīng)常改變點(diǎn)位的,需要機器人側也要配合觸摸屏寫(xiě)出手動(dòng)程序。 |
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tantaninzg
tantaninzg
級別: 略有小成
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機器人的IO連氣缸、用機器人程序控制氣缸。是不是方便些呢 |
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gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
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99%的場(chǎng)合下,機器人只是系統中的一個(gè)執行器,當成伺服甚至氣缸一樣用就行了。 如果系統足夠簡(jiǎn)單,現在很多以機器人為中心的單機工作站,甚至沒(méi)有PLC,簡(jiǎn)單的邏輯都寫(xiě)在機器人控制器里,沒(méi)問(wèn)題的~ 至于機器人的運動(dòng)和具體工藝間的交互,講實(shí)話(huà),這個(gè)要看做集成的水平,大部分都是來(lái)回倒的,這是沒(méi)辦法的事情。 如果一開(kāi)始就有明確的目標,系統可以解耦解開(kāi)的話(huà),還是有一些優(yōu)化的方式方法的。比如說(shuō)和機器人緊耦合的氣缸等外設,直接從機器人的IO控制或者映射到PLC中直接輸出,沒(méi)有什么復雜邏輯,但是這樣就要考慮多種控制模式(至少 有手動(dòng)和自動(dòng))下外射的控制權問(wèn)題。 |
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最好的控制
級別: 家園?
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推薦1,而且你把機器人相關(guān)氣缸讓機器人自己控制就行了。PLC只告訴走哪個(gè)軌跡,走完了給個(gè)反饋就行。 |
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宿遷電工
級別: 論壇先鋒
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不利于手動(dòng)調試。 |
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libin520
雖然沒(méi)什么突破和進(jìn)步,卻還是每天在堅持著(zhù)。
級別: 工控俠客
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見(jiàn)過(guò)同事做過(guò)兩臺用松下PLC控制雅馬哈YK400的設備。他沒(méi)用通信,只有了IO。所以。有時(shí)候,觸摸屏點(diǎn)了去安全位。機械手沒(méi)有去安全位,應該是沒(méi)有確認是否去了安全位功能,有些小毛病。其他都還好。放料吸料。 |
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tantaninzg
tantaninzg
級別: 略有小成
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受教了 ![]() |
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libin520
雖然沒(méi)什么突破和進(jìn)步,卻還是每天在堅持著(zhù)。
級別: 工控俠客
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最好是能把機器人的坐標實(shí)時(shí)傳到PLC。這樣好一些。IO點(diǎn)控制的話(huà)。用也能用,沒(méi)有反饋。 |
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gzoo2021
我是真不懂!
級別: 探索解密
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硬件做大大的改動(dòng),我重寫(xiě)了PLC和機器人。還是偏向第一種,氣缸這些不用機器人控制了 |
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gzoo2021
我是真不懂!
級別: 探索解密
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嗯嗯嗯,重寫(xiě)了。跟你說(shuō)的差不多。氣缸的連續動(dòng)作靠機器人發(fā)送一個(gè)信號,PLC處理這些動(dòng)作 |
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