最近在幫朋友搞臺口罩機的程序,剛開(kāi)始是1臺伺服馬達通過(guò)同步輪同步帶齒輪鏈條及分割器完成主送料 送鼻梁 切鼻梁 裝鼻梁 最終切片,伺服馬達只管一直轉,所有動(dòng)作都是通過(guò)機構來(lái)完成,這樣子的話(huà)程序就比較簡(jiǎn)單,后面由于機構調試不方便,現在把送鼻梁通過(guò)一臺伺服完成,切鼻梁用氣缸切,裝鼻梁也是單獨一臺伺服,這樣子的話(huà)就有3臺伺服了,正常生產(chǎn)中主軸送料伺服是不停一直轉的,主軸每轉半圈會(huì )有一個(gè)光電開(kāi)關(guān)給裝鼻梁伺服動(dòng)作信號,在裝鼻梁伺服動(dòng)作的過(guò)程中主軸也是一直轉,感覺(jué)這樣子的話(huà)很難保證每次裝鼻梁的精度,不知道大家有沒(méi)有什么好的方法,還望指點(diǎn)一二,謝謝!