機器人開(kāi)機后,只要Z軸一移動(dòng),就出現劇烈振蕩,CNC無(wú)報警,機床不能正常工作。導致發(fā)那科出現此種報警的原因有以下幾種:1)發(fā)那科系統位置控制參數設定錯誤。2)伺服系統機械故障。3)電源電壓異常。4)電動(dòng)機和測速發(fā)電機、編碼器等部件連接不良。
通過(guò)仔細觀(guān)察、檢查,發(fā)現該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以?xún)龋┮苿?dòng)時(shí),機器人工作正常,運動(dòng)平穩無(wú)振動(dòng):但一旦超過(guò)以上范圍,機器人就發(fā)生激烈振動(dòng)。
根據這種機器人維修現象分析,判斷發(fā)那科系統的位置控制部分以及伺服驅動(dòng)器本身應無(wú)故障,導致機器人維修的故障原因在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。機床為半閉環(huán)結構,通過(guò)機器人維修更換電動(dòng)機進(jìn)行了確認,判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。

深入了解引起發(fā)那科機器人維修故障的根本原因,維修時(shí)作了以下分析與試驗:
1)在伺服驅動(dòng)器主回路斷電的情況下,手動(dòng)轉動(dòng)電動(dòng)機軸,檢查系統顯示,發(fā)現無(wú)論電動(dòng)機正轉、反轉,機器人顯示器上都能夠正確顯示實(shí)際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。
2)由于本機床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動(dòng)2mm左右即發(fā)生振動(dòng),因此,故障原因可能與電動(dòng)機轉子的實(shí)際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。
根據以上檢測分析,考慮到Z軸可以正常移動(dòng)2.5mm左右,相當于電動(dòng)機實(shí)際轉動(dòng)180°,因此,進(jìn)一步判定機器人維修故障的部位是轉子位置檢測信號中的C8存在不良。取下脈沖編碼器后,根據編碼器的連接要求,在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉編碼器軸,利用萬(wàn)用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現C8的狀態(tài)無(wú)變化,確認了編碼器的轉子位置檢測信號C8存在故障。進(jìn)一步檢查發(fā)現,編碼器內部的C8輸出驅動(dòng)集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,機床恢復正常。