由3U轉5U。為了能一臺機控制4軸
但3U的時(shí)候可以做到一些功能
我利用伺服AB編碼器來(lái)做伺服絕對位置。然后給D8340(SD8550)再進(jìn)行絕對定位。
3U的時(shí)候可以將PLC的當前位置覆蓋了,根據這個(gè)編碼器的數據來(lái)作為基點(diǎn)發(fā)送脈沖,從而能精準定位。
但這次5U就不能,會(huì )插很多很多。
我說(shuō)下我的工作流程:兩軸水平展開(kāi)然后繃緊再放松,回到待機點(diǎn) 展開(kāi)前100扭矩,展開(kāi)時(shí)候切15扭矩,結束切回100;100切15的時(shí)候會(huì )有震動(dòng)。
現在就是回待機點(diǎn)就沒(méi)辦法準確了。
比如:AB數據為5 PLC當前是10. 定位點(diǎn)為20.
套入SD8550 改變PLC當前位置 可以從5開(kāi)始去到20 發(fā)送15個(gè)脈沖而不是10個(gè)脈沖。
現在套入之后還是改變不了。從10開(kāi)始。
我是不是哪里弄錯了 還是5U布支持這樣的。