zhangli1991
級別: 略有小成
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用的三菱運動(dòng)控制卡MR MC240帶一個(gè)JE-40B的驅動(dòng)器,在運動(dòng)的時(shí)候出現電機來(lái)回抖動(dòng)。 1.在電機低速復位的時(shí)候,出現抖動(dòng),抖動(dòng)完了,在高速運動(dòng)就很正常 2.改剛性值,有時(shí)候還是會(huì )出現 3.三菱運動(dòng)控制卡,改一次參數,就要重新寫(xiě)入下載一次到驅動(dòng)器,上位機要要對板卡系統重啟 ![]() ![]() |
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tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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用皮帶傳動(dòng)的不就是這樣的,加個(gè)減速機就好了。 |
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不小心遇見(jiàn)你
自動(dòng)項目、PLC、視覺(jué)、通訊等工控軟件開(kāi)發(fā)QQ3515716
級別: 工控俠客
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這樣不抖 我服了 樓主留言:有什么好的方法么 |
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2003922
相互學(xué)習、共同進(jìn)步
級別: 略有小成
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這么長(cháng)的同步帶,低速時(shí)肯定抖。同步帶剛性差,低速時(shí)同步帶松弛狀態(tài),F在的機械設計基本都是紙上談兵、不懂工藝、不懂調試,設備干啥都不知道,畫(huà)圖還可以。 樓主留言:有什么方法補救么 |
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langui
級別: 論壇先鋒
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不加減速機就換個(gè)10倍扭矩的馬達,絕對不會(huì )抖; 樓主留言:減速機在考慮增加了 |
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我看到你了
級別: 家園?
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你看看那種低端3D打印機的設計,他們的皮帶也長(cháng),裝在2側的,普通步進(jìn)電機,精度還好,沒(méi)怎么抖動(dòng) |
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chenhanfu
級別: 略有小成
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PA08設置為0004,調高PA09和PB07,PB07的設置值為150左右。 樓主留言:我去試試看 |
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xuhao027
級別: 探索解密
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你看看那種低端3D打印機的設計,他們的皮帶也長(cháng),裝在2側的,普通步進(jìn)電機,精度還好,沒(méi)怎么抖動(dòng) 你是不知道啥叫閉環(huán)吧,抖一個(gè)是扭矩不夠,另外一個(gè)是出現位置偏差 伺服在修正 樓主留言:電機抖動(dòng),是因為扭矩不夠是嗎?? |
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jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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我是進(jìn)來(lái)學(xué)機械設計的。。。 |
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wangnaizhi
級別: 工控俠客
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說(shuō)到減速機 之前的那臺設備上面確實(shí)皮帶傳動(dòng)的都出現了減速機 樓主留言:一定要加是把?? |
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flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
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你觀(guān)察下低速時(shí)電機抖還是皮帶抖。 |
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cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
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帶皮帶的確實(shí)加個(gè)減速機能省去很多麻煩,我一個(gè)月前剛好也碰到了。伺服增益再怎么優(yōu)化,效果始終沒(méi)有減速機好,最后優(yōu)化的結果是電機不抖了,但是增益低了電機時(shí)不時(shí)的發(fā)出聲音。 低端3D打印機用的步進(jìn)電機不抖拋開(kāi)轉矩不夠,我個(gè)人也覺(jué)得就因為它是步進(jìn)電機的原因,純開(kāi)環(huán),丟步也就丟步了不會(huì )自己為了修正誤差而來(lái)回調整 |
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